日前,內蒙古峰業環保科技有限公司承建的內蒙古岱海發電有限責任公司4號機組脫硝反應器備用殼體內催化劑安裝順利完成。
內蒙古岱海發電有限責任公司4號機組脫硝采用高效成熟的“選擇性催化還原煙氣脫硝技術”進行脫硝作業。采用菱日(杭州)環保科技有限公司提供的蜂窩式催化劑模塊,分層布置在反應器殼體內部,安裝標高為48.1米。催化劑模塊是脫硝反應器內部整個煙氣脫硝裝置的關鍵設備,此次安裝共176件,單件模塊重0.93噸,總重達160余噸。
2月26日4號機機組轉為C修,按照計劃要求3月17日后機組開始打風壓,由于脫銷催化劑的安裝時間又受其自身特點的影響,必須在鍋爐爐膛沖洗后才具備進入反應器內部作業條件,時間非常緊。另外催化劑須用爐頂電動葫蘆將其垂直吊至需要安裝層面的平臺上,再使用手拉葫蘆倒運進反應器內部放在液壓小車上,最后由施工人員推到規定位置并調整到位,工序較多,尤其是垂直運輸受電動葫蘆影響較大。加上催化劑設備非常昂貴,單塊價值5萬元。安全、優質、快捷完成催化劑安裝對機組能否按計劃進行啟動十分關鍵。
針對安裝任務重,施工工期短的困難,同時為確保吊裝工作安全高效地完成,我內蒙古峰業環保科技有限公司,根據現場實際情況提前研究制訂了周密的安裝方案,作出詳細的技術指導、安全防護、質量監督等各項部署,并實行責任歸口到人。在模塊正式開吊前,施工機械和人員全部組織到位,并進行周密詳細的施工交底工作,讓每一位作業人員熟悉作業流程及施工注意事項。催化劑模塊按照分兩側安裝的順序,安裝人員提前在反應器桁架鋼梁上拉線畫出模塊安裝邊際尺寸;技術人員現場監督控制各個模塊之間、與墻體之間的安裝間距;最后由焊接人員進行全面的密封處理。通過前期的科學合理地安排,倒運、安裝人員各司其職,公司安全管理人員過程中全方位密切參與,實時蹲點對施工過程進行指導、監控,流水線的作業程序確保了整個安裝進度的安全、快速。
通過此次脫硝催化劑的安裝,內蒙古峰業環保科技有限公司又一次鍛煉了自己的檢修隊伍,為今后拓寬檢修領域夯實了基礎。
內蒙古峰業-董彪